在开工调整过程中,发现烧嘴设计能力超过实际需要过多。为解决这一问题,将一座炉子的部分烧嘴关掉,仅刹下24个(这样作破坏了炉宽上温度分布的均匀性)。在另一座炉子的空气和煤气喷口里装进插入件。
均热段护顶下方的护压为3.6-3.8屯米水往时,护长上的压力分布很不均匀。第一(顺炉气流向为序)上加热段,点钢面出现址大炉压(0-8-1.2毫米水柱)。在各种不同煤气流且的情况下,下加热段出现很大的负压(达2.5-3.5充米水柱),这种负压造成冷凤吸人量3000^-3500米3/时,不仅降低了燃料利用,且使憋烧过程难于控制。
为克服这一缺点,于第二下加热段下烟口之前试行补加档墙,挡墙的理想高度按经验确定:当护子平均热能力为50 x 100千卡/时时,取为800毫米。炉气流路上加阻力,使下加热段的负压减小到1.5-2毫米水林,从而下加热段煤气消耗量缩减100米’/时(在温度制度不变的情况下)。
用200 x 1500 x 2500毫米Cr3nc钢板坏进行加热质量的试验研究。试91.1板坯入炉前,擂人热电偶(如图I-46所示)。
投产之初,轧制过程中出现带钢往下弯曲的情况。分析认为,这是由于板坏上、下表面具有较大的温度差所致。
试验了两种加热制度方案:第一方案,下加热段温度保持高于上加热段500C,以实现较弧化的下加热;第二方案,如通常那样,上方加热较为强化。试验在相同的平均加热速度(单位护底面积产量350-370公斤/米2·时)下进行。
图1-48示有板坯按第二方案加热时敌面各点的温度变化曲线。加热30分钟后(相当于钢料转到第二加热段),淆管上方板坯截而的*大温差为2000C。加热进行100分钟(第二加热段终点)后,板坯截面*大温差有所扩大(达300'C)。这是由第二加热段的高温(12800C)所引起。到第一加热段后,温度差急剧缩小 (加热进行2.5小时后,缩小到90-1100c)。此时,板坯上表面温度为12400C,下表11200C。到第一加热段终点,温度继续均匀化;板坯转到实底均热床后,汾管延长线上的截面温差为500C。
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